That's so interesting, never expected this effect to be exploited professionally. The solid connections ping with a very repeatable, sharp 'snap' noise while the damaged connections sound dull. That's probably the 'widespread' spectrum, a broken or damaged link gets muted while a firm connection rings. Kinda like how a taut string will make a nice, sharp note while a slack string will produce a muddy tone if any sound.
Have you ever seen a Siemens DD type or Lagerwey or Goldwind (aka. Vensys) Hub access? It's just a door, where you can walk through from inside the Nacelle, almost like you are going through a toilet door 😄 just great engineering! Kudos and a big shout out to the Engineers of the mentioned Turbines🤩
The rotor blade is moved to a position where it is easy to reach the affected bolt from above. Then the rest is unscrewed with various special tools (in the blade the bolt is either screwed directly into the blade or into a fixed threaded insert). Then a new bolt is inserted and pretensioned.
There are several methods: - you drill a hole into the remaining bolt and use a special tool, which I really don't know how to call in English, but basically it's a conical shaped drill with a heft handed tread, so while you turning this tool in (anti clockwise) you turn the bolt out - Weld a screw or anything else to the remaining bolt, so you can use a regular tool (allen, socket wrench, etc.) to remove the bolt - drill the whole bolt out and remove the thread which remains inside the bore thread, or even cut a new thread insode the bore and use the next bigger size of bolt. For this you need a very special, rare and expensive drilling machine, (extremely uncommon, but sometimes necessary)
Warum sind dort gleich mehrere Schrauben gerissen? Hat es dort in einem Spalt angefangen zu Rosten, sodass die Schrauben überdehnt wurden? Wenn, wie hier gleich mehrere nebeneinander gerissen sin, würde ich ja keiner einzigen mehr trauen.
Gute Frage! Die genaue Ursache kann ich dir nicht nennen, aber wir können das mal technisch analysieren: sämtliche Brüche in diesem Video sind Ermüdungsbrüche (Dauerbruch, zu sehen an den sog. Rastmarken und dem kleinen stück Gewaltbruch am ende, Wikipediakann das besser erklären ;-)). Diese entstehen, unter der Voraussetzung, dass die Schraube im Neuzustand in Ordnung war, durch entweder: - einer sehr hohen Anzahl an Lastwechseln (also 1x pro Umdrehung des Rotors, durch Gravitation des Rotorblattes und als Windlast, also Verbiegung durch den Wind - sehr hohe Lasten bei wenigen Lastwechseln. - Eine Kombination aus beiden Infos zur Anlage: Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt, die Schrauben haben also maximal ca. 50 Millionen gravitative Lastwechsel erfahren (10-12 rpm). Die Lebensdauer einer solchen Schraubverbindung sollte nach der Typenprüfung aber bei 20 Jahren liegen, also ca. 100 Millionen Lastwechseln liegen. Somit könnte man hier vermuten, dass die Verschraubungen zu hohen Lasten ausgesetzt sind. Hier kommt der Faktor der Windlast mit ins Spiel, da der sehr Standortspezifisch ist und von der Turbulenzintensität abhängig ist, können zum Beispiel bei niedrigen Anlagen im Wald, in Gebirgen, bei zu nahen anderen Windkraftanlagen oder orografischen Besonderheiten (Bergkamm, etc..) deutlich höhere Lasten auftreten. Auch ist nicht jede Anlage mit gleich viel Sicherheit gebaut, so kommt es bei diesem Anlagentyp generell zu einer "Häufung" von diesem Schaden, wie auch zum Beispiel an der GE 1.5, wobei ich hier keinesfalls Hersteller diskreditiere oder gar Panik mache. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es womöglich Eine Kombination aus dem Anlagentyp und einer recht schlechten, also hohen Turbulenzsituation am Standort geschuldet ist. Zum Thema der anderen intakten Schrauen: wie der Name schon sagt, dauert ein Dauerbruch eine Weile. Währenddessen kommt es zu einer leichten Verlängerung der Verbindung, wodurch sich die Vorspannkraft und damit die Klangfrequenz der Schraube ändert. Das kann man bei regelmäßigen Überprüfungen rechtzeitig wahrnehmen und die Schrauben kontrollieren und ggf. Austauschen. Hier sei noch gesagt, dass an der Anlage bereits einige Schrauben ausgetauscht wurden. Ich hoffe das war genug info :-)
Looks like that hub have seen quite a lot of flyjng parts/bolts looking at paint damage...I m currently servicing some BETA s in netherland....i know the pain 😂😂😂
@@saasch_baasch yep...specially on old machines....and people don t understand how helpfull can a ping test be for a quick inspection,if done properly... Very nice video..keep it up...as a wind tech with 12 years on the field....these videos are very entertaining...
Lo stesso metodo,usato dai marmisti,come me, per 40 anni, per scoprire eventali crepe ,nelle lastre di ardesia o altri tipi di marmi e graniti, una lastra difettosa ha un suono "sordo", una lastra integra un suono pulito gradevole e continuo, quasi come quello di una campana .
What is your work exactly? I see you on multiple different turbines doing troubleshooting, test runs and all sort of stuff... What do you do for a living?
My project have some stud bolt be broken like this. I follow the manual intruction for retorque the bolt ( blade bearing - rotor blade) but do not why the stud bolt be broken
Das Blatt wird auf eine Position Verfahren, bei der man mehr Platz über dem betroffenen Bolzen hat, dann wird der Rest mit speziellem Werkzeug herausgedeht (unten dran ist auch ein Gewinde, aber keine Mutter o.ä., das geht direkt ins Blatt oder in spezielle festsitzende Gewindeeinsätze) und ein neuer eingesetzt und angezogen.
That's so interesting, never expected this effect to be exploited professionally. The solid connections ping with a very repeatable, sharp 'snap' noise while the damaged connections sound dull. That's probably the 'widespread' spectrum, a broken or damaged link gets muted while a firm connection rings. Kinda like how a taut string will make a nice, sharp note while a slack string will produce a muddy tone if any sound.
Do you have any more videos coming 😢. We love them!
Wow, and I only thought they were loose and needed tightening...
Very impressive, that knowledge is now in my long term memory. Thank you good sir.
Ah, destructive testing
I bet its a pain in thr ass trying to get all the tensioning tools in that hub. Almost makes you thankful for Vestas' nacelle entry
Have you ever seen a Siemens DD type or Lagerwey or Goldwind (aka. Vensys) Hub access? It's just a door, where you can walk through from inside the Nacelle, almost like you are going through a toilet door 😄 just great engineering! Kudos and a big shout out to the Engineers of the mentioned Turbines🤩
Great video, could you record how your replace these bolts and the costs of doing so? :))
I am thinking of you the next time I have the opportunity to join a bolt team😉
thank you for the explanations and giving us insights of your job
Why does it sound like Freude schöner Götterfunken when you check the rest of the bolts at 4:09? :D
So how would you repair? seems that the bolt is already broken from root, and unlikely to be restored.
The rotor blade is moved to a position where it is easy to reach the affected bolt from above. Then the rest is unscrewed with various special tools (in the blade the bolt is either screwed directly into the blade or into a fixed threaded insert). Then a new bolt is inserted and pretensioned.
We do this on train wheels to check for warp and crack. Very simple, but without trained ears, it’s just hitting things with a hammer.
How do you replace a bolt like this?
There are several methods:
- you drill a hole into the remaining bolt and use a special tool, which I really don't know how to call in English, but basically it's a conical shaped drill with a heft handed tread, so while you turning this tool in (anti clockwise) you turn the bolt out
- Weld a screw or anything else to the remaining bolt, so you can use a regular tool (allen, socket wrench, etc.) to remove the bolt
- drill the whole bolt out and remove the thread which remains inside the bore thread, or even cut a new thread insode the bore and use the next bigger size of bolt. For this you need a very special, rare and expensive drilling machine, (extremely uncommon, but sometimes necessary)
@saasch_baasch They are called screw extractors :) By the way, nice and useful videos! Keep up with the good work.
That seems like a lot of failures.
Use this in plumbing to check for cracks in cast iron pipe, good pipe pings and cracked pipe makes a thud
It's been a year, wher wind turbine videos 😭
What are the torques specs on these fasteners?
After seeing this I want to replace all the bolts :D
You can do this if you have 10K for the Bolts and another 10k for the workers to spare 😊
Fucking scaring to see that many defective connections. Are those cylindrical bolts with threads in the strained area or tapered shaft bolts?
Good job!!!
Like lot your nice videos!!
Keep going……..
If the bolt rotates easily when you strike it, now that can’t be good, or what? And when everything even breaks because of rust, wow!
Damn! This is a great video!
Very interesting 👍
Warum sind dort gleich mehrere Schrauben gerissen? Hat es dort in einem Spalt angefangen zu Rosten, sodass die Schrauben überdehnt wurden? Wenn, wie hier gleich mehrere nebeneinander gerissen sin, würde ich ja keiner einzigen mehr trauen.
Gute Frage! Die genaue Ursache kann ich dir nicht nennen, aber wir können das mal technisch analysieren: sämtliche Brüche in diesem Video sind Ermüdungsbrüche (Dauerbruch, zu sehen an den sog. Rastmarken und dem kleinen stück Gewaltbruch am ende, Wikipediakann das besser erklären ;-)). Diese entstehen, unter der Voraussetzung, dass die Schraube im Neuzustand in Ordnung war, durch entweder:
- einer sehr hohen Anzahl an Lastwechseln (also 1x pro Umdrehung des Rotors, durch Gravitation des Rotorblattes und als Windlast, also Verbiegung durch den Wind
- sehr hohe Lasten bei wenigen Lastwechseln.
- Eine Kombination aus beiden
Infos zur Anlage:
Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt, die Schrauben haben also maximal ca. 50 Millionen gravitative Lastwechsel erfahren (10-12 rpm). Die Lebensdauer einer solchen Schraubverbindung sollte nach der Typenprüfung aber bei 20 Jahren liegen, also ca. 100 Millionen Lastwechseln liegen.
Somit könnte man hier vermuten, dass die Verschraubungen zu hohen Lasten ausgesetzt sind. Hier kommt der Faktor der Windlast mit ins Spiel, da der sehr Standortspezifisch ist und von der Turbulenzintensität abhängig ist, können zum Beispiel bei niedrigen Anlagen im Wald, in Gebirgen, bei zu nahen anderen Windkraftanlagen oder orografischen Besonderheiten (Bergkamm, etc..) deutlich höhere Lasten auftreten.
Auch ist nicht jede Anlage mit gleich viel Sicherheit gebaut, so kommt es bei diesem Anlagentyp generell zu einer "Häufung" von diesem Schaden, wie auch zum Beispiel an der GE 1.5, wobei ich hier keinesfalls Hersteller diskreditiere oder gar Panik mache.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es womöglich Eine Kombination aus dem Anlagentyp und einer recht schlechten, also hohen Turbulenzsituation am Standort geschuldet ist.
Zum Thema der anderen intakten Schrauen: wie der Name schon sagt, dauert ein Dauerbruch eine Weile. Währenddessen kommt es zu einer leichten Verlängerung der Verbindung, wodurch sich die Vorspannkraft und damit die Klangfrequenz der Schraube ändert. Das kann man bei regelmäßigen Überprüfungen rechtzeitig wahrnehmen und die Schrauben kontrollieren und ggf. Austauschen. Hier sei noch gesagt, dass an der Anlage bereits einige Schrauben ausgetauscht wurden.
Ich hoffe das war genug info :-)
@@saasch_baasch Weit mehr als =-) Danke!
how many joins can fail before is too dangerous?
Looks like that hub have seen quite a lot of flyjng parts/bolts looking at paint damage...I m currently servicing some BETA s in netherland....i know the pain 😂😂😂
😅👍👍 there is nothing more to say. I am always impressed how much impact a single part after some days in the hub has.
@@saasch_baasch yep...specially on old machines....and people don t understand how helpfull can a ping test be for a quick inspection,if done properly...
Very nice video..keep it up...as a wind tech with 12 years on the field....these videos are very entertaining...
Adding a neodymium magnet in the area where the most loose parts will fly could help with the problem?
May be a solution, but this covers only ferromagnetic parts. It is quite common to find materials like aluminum, plastics, etc.
I thought you need to pee in a cup for a ping test ....
I don't see why there should be a reason not to😄
Un problema serio los tornillos 🔩 en mal estado porque muchos asi aumentan las vibraciones y el peligro de colapso total del generador
Lo stesso metodo,usato dai marmisti,come me, per 40 anni, per scoprire eventali crepe ,nelle lastre di ardesia o altri tipi di marmi e graniti, una lastra difettosa ha un suono "sordo", una lastra integra un suono pulito gradevole e continuo, quasi come quello di una campana .
What is your work exactly? I see you on multiple different turbines doing troubleshooting, test runs and all sort of stuff...
What do you do for a living?
So cool
My project have some stud bolt be broken like this. I follow the manual intruction for retorque the bolt ( blade bearing - rotor blade) but do not why the stud bolt be broken
😍😍😍😍😍😍🔥🔥👍👍👍👍👍👍👍👍
Nach fest kommt ab
Rope access with a tyvec... sheesh...
Wie werden die denn dann ersetzt?
Das Blatt wird auf eine Position Verfahren, bei der man mehr Platz über dem betroffenen Bolzen hat, dann wird der Rest mit speziellem Werkzeug herausgedeht (unten dran ist auch ein Gewinde, aber keine Mutter o.ä., das geht direkt ins Blatt oder in spezielle festsitzende Gewindeeinsätze) und ein neuer eingesetzt und angezogen.
@@saasch_baasch ach krass. Das ist mega interessant. Vielen Dank für die ausführliche Antwort!:) Dachte schon das der Kran kommen muss 😂
@@emanreztuneb1806 That would be "scheisse teuer".
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