Das Geräusch beim losfahren bei 4:46 ca. hab ich wenn meine Hallsensoren Kabel nicht verbunden sind, sprich eine ader nicht kontakt hat, check das Kabel mal nach Brüchen und oder obs richtig fest steckt!
Hallsensoren, oder eine der 3 Motorphasen haben keinen richtigen Kontakt? Ohne Last, also im Leerlauf reicht die Leistung noch. Im Fahrbetrieb mit 80Kg Fahrer dann nicht mehr.
@@frankjanowsky234 Bei Phasen eher nicht bei hallsensoren schon. Daher tippe ich auch auf Phase. Du musst testweise Controller checken und auch den Motor.
@@frankjanowsky234 Ah, das Video hatte ich angeschaut. 🤓👍🏻 Dann hat der den Motor so schlecht /falsch angesteuert, dass das Geräusch aus dem Motor kam? 👀
Das war noch ein Prototyp vom modifizierten. Der Fehler war ein Problem, dass der neue 1.0 Controller auch ohne Modifizierung bekommen kann. Keine Fehlermeldung aber keine Kraftübertragung am Hinterrad.
Bin kein Fachmann aber am gut möglich das ein Controller falsche Signale bekommt durch falsch angeschlossene Hallsensoren (Kabel) im Motor oder Controllerplatine.
Hatte schon mal ein ähnliches Problem, da ging gar nichts mehr am Hinterrad und ich dachte auch Motor gestorben, anderen Controller eingebaut, alles wieder i.O.
schmeiß fort das drecks teil für das geld bekommste 100 mal bessere scooter iohawk is ne mehr das gelbe vom ei das is lange vorbei bzw war noch nie der fall
Mit Zulassung für Deutschland und meinem Nutzerprofil leider alternativlos. Dual, Wechselakku (große Reichweite) und hohe Zuladung. Kenne auch viele die besser wären aber alles nicht eKFV konform.
Der Sound hört sich mega an😄.
Also nicht falsch verstehen 😅.
In Anlehnung an den KIA N5🤣😂🤣
Ist ja auch die GTI-Version 🤣
Oh,Heftig der Sound.
Das Geräusch beim losfahren bei 4:46 ca. hab ich wenn meine Hallsensoren Kabel nicht verbunden sind, sprich eine ader nicht kontakt hat, check das Kabel mal nach Brüchen und oder obs richtig fest steckt!
Würde aber nicht erklären warum es ohne Last einwandfrei geht
@@frankjanowsky234 Hab nen Escooter (Dualmotor) der hat gar keine Hallsensoren und fährt auch nur ist dort die Funktionsweise anders. (Yume D5)
1:17 du hast die Verbrennerversion gekauft, desswegen...🤭😀✌
🤣🤣🤣
@@frankjanowsky234 ☺
Hallsensoren, oder eine der 3 Motorphasen haben keinen richtigen Kontakt? Ohne Last, also im Leerlauf reicht die Leistung noch. Im Fahrbetrieb mit 80Kg Fahrer dann nicht mehr.
sollte dann nicht eine Meldung beim Systemcheck kommen🤔
@@frankjanowsky234 Gute Frage!
@@frankjanowsky234 Bei Phasen eher nicht bei hallsensoren schon. Daher tippe ich auch auf Phase. Du musst testweise Controller checken und auch den Motor.
@@semihsahin0510 war der Controller, siehe neues Video
@@frankjanowsky234 hab's mir schon gedacht und ja hab's im Nachhinein gesehen
Sag Mal ist das der neue Controller ? Hast Mal die Magnete in den P Setting gecheckt ob da die richtige Anzahl drin stehen ?
Nein, ist der neue 1.0 Controller in der 3.0 Version würde auch nicht erklären warum es mitten in der Tour aufgetreten ist.
Bei niedriger Geschwindigkeit klingt es ja am ehesten als würde etwas am Profil schleifen sobald der Scooter Gewicht bekommt.
Nein, war der Controller. th-cam.com/video/aY7vEjR0Hx8/w-d-xo.htmlsi=DSsTns9_lj0P_e3C
@@frankjanowsky234 Ah, das Video hatte ich angeschaut. 🤓👍🏻 Dann hat der den Motor so schlecht /falsch angesteuert, dass das Geräusch aus dem Motor kam? 👀
@@nhcs2k ja😪
Radlager?
Nein, Controller getauscht. Danach wie ok. th-cam.com/video/aY7vEjR0Hx8/w-d-xo.htmlsi=CpG1StIT5F8VVkOm
War das ein orginal Controller oder ein modifizierter?
Das war noch ein Prototyp vom modifizierten. Der Fehler war ein Problem, dass der neue 1.0 Controller auch ohne Modifizierung bekommen kann. Keine Fehlermeldung aber keine Kraftübertragung am Hinterrad.
Bin kein Fachmann aber am gut möglich das ein Controller falsche Signale bekommt durch falsch angeschlossene Hallsensoren (Kabel) im Motor oder Controllerplatine.
Der Controller war die Ursache. th-cam.com/video/aY7vEjR0Hx8/w-d-xo.htmlsi=4IiKKa3blIwflDYr
@@frankjanowsky234 Danke
Vielleicht die Kugellager?
Controller, siehe neues Video
Ist das ein e Scooter oder schon 2 Takter evtl. ist dein Auspuff kaputt 😅
🤣🤣🤣
Da ist doch was am schleifen, bau mal die Abdeckung hinten ab und fahr nochmal
Nö, alles frei
Ich würde auf einen defekten Motor tippen
Würde aber nicht erklären warum er ohne Last einwandfrei läuft
Du könntest die Motoren mal tauschen vorne mit hinten
Hatte schon mal ein ähnliches Problem, da ging gar nichts mehr am Hinterrad und ich dachte auch Motor gestorben, anderen Controller eingebaut, alles wieder i.O.
@@sandromanaling1024 Jepp, ist ein Versuch wert
Das klingt ja gar nicht gut. Bin gespannt was sich da heraus stellt, mechanisches Problem oder Software. Nach wieviel Kilometern?
schmeiß fort das drecks teil für das geld bekommste 100 mal bessere scooter iohawk is ne mehr das gelbe vom ei das is lange vorbei bzw war noch nie der fall
Mit Zulassung für Deutschland und meinem Nutzerprofil leider alternativlos. Dual, Wechselakku (große Reichweite) und hohe Zuladung. Kenne auch viele die besser wären aber alles nicht eKFV konform.