т.е. ты еще не пробовал печатать а уже менять собрался, какими ты пластиками печатать собрался чтобы термобарьер менять? тефлон 240 градусов держит в легкую, а это все бытовые пластики
@@ВладДракула-т4ю я пытался заменить в итоге сломал, термоблок. ладно было запасное, так что сейчас пока все с завода, трубка была в порядке. в продаже есть термоблоки с уже установленным биметаллическим термобарьером, хочу прикупить, а то запасного сейчас нет. сломал, поставил би-термобарьер и сопло каленое, а они сука не прижимаются, у сопла резьба короткая получается, в итоге все залило при печати, а при очистке повредил провода.
Горло затягивать не надо, его прижмет сопло. Закручиваете сопло до конца от руки, потом горло до конца так же от руки, потом откручиваете сопло на 1 оборот, докручиваете горло от руки, нагреваете блок, и потом закручиваете сопло ключом, придерживая блок например пассатижами.
@@kareliatim надавило пластика потому что сопло только на горячую затягивать надо . вверху все верно расписали. попробуйте. а не толкал экструдер из-за того что забито было.
Нужно не забывать при установке проводить дотяжку сопла на горячую. Возможные появления зазоров при температурном расширении металлов. Тем-более они там все разные. Бронза, алюминий, нержавейка...
Чтоб не текло нужно сопло докрутить на горячую: извлечь филамент, нагреть сопло до максимума и затянуть сопло динамометрическим ключом с усилием 2,5-3 Н/м, удерживая плоскогубцами или гаечным ключом печь принтера(осторожно не замкните при этом провода идущие к печи, либо выключите принтер чтоб не боятся замыканий). Обязательно использовать (его можно распечатать) динаметрический ключ на 2,5-3 Н/м, при слабой затяжке все течет, при сильной срывает резбу печи, при этом срывает не сразу, а после пары циклов включения и выключения.
Пластик точно надавило из под горла и причин этому может быть много - от не правильной сборки, до люфтов. Но, давить скорее всего стало после того, как появились первые щелчки и появились щелчки из-за того, что экструдер не может продавить пластик через сопло. Проблем тут тоже может быть много. От недостаточной температуры экструзии и не стандартного диаметра пластика (сам не раз ловил 1.9мм на прутке 1.75 даже у именитых пластиков). Так и банальный засор сопла или рассыхание тефлоновой трубки. Да, для самого лет 10 назад, ещё на заре моего увлечения 3д-печатью, на своём самосборном Mendel 90 стало сюрпризом, что тефлоновые трубки в термобарьерах не вечные. Из-за этого росло давление внутри хотенда и начало давить из всех щелей. В общем-то, вывод банальный - нужно чаще проводить ревизию печатающей головы, независимо от принтера, его цены и надёжности.
Не читал комментарии но: сопло протягивается на горячуюю. Сначала присоединяется горлго к хитблоку, потом уже под нагревом вкручивается сопло, но! Горло должно быть вкручено так, чтобы при затяжке сопла на горячую оставался минимальный зазор (около 0.2 мм) между верхней гранью сопла и хитблоком.
Николай, при случае попробую так. Для себя решил - если на полгода средней активности печати штатного блока хватает - просто иметь под рукой запасной комплект :)
Причиной "Закусывания" филомента стала тюфлонавая трубка которая от трения о филомет и теплового расширения со временем стала сильно упираться в сопло от чего сохнуть и сжиматься в диаметре ( сам сталкнулся на флайбир эоне с той же проблемой , филомент закусило на глухо даже из тюфлоновой трубки не вытащить ) , рекомендую соберать сопло и горло без трубки и устанавливать её потом и обрезать в размер или с отставлены зазором в 1-1,5мм от сопла ( в процессе всё равно сядет на него рано или поздно ( ну и при повторном упирании филомента убедившись что сопло не забито смело менять трубку на новую )). P.S.-Вроде видел в продаже термобарьеры с уже вставленой трубкой но по картинке не ясно что и как , и как бороться со сползанием сей трубки в "горячую" зону не понятно , по сему других советов и рекомендаций дать не могу , да и чем проложить место сочленения сопла и термобарьера дабы у трубки появился упор и она не ползла в сопло не могу предложить ( ну если только кусочек кварцевой трубки , но не у всех она есть да и раздавит её и забить сопло на глухо тоже не вариант , нужен материал или не проводящий тепло или же какое другое техническое решение , так как и в дальнейшем это будет оставаться проблемой данной конструкции ).
Такой же у меня аоне с такой же проблемой. Трубка у сопла съежилась и в пластике. Занимаюсь сейчас этим. Может попробовать отделить трубку от сопла фторопластовой шайбачкой? Какой длины трубку отрезать? Так как в наличии только белые что на подачу пластика идут
@@НикСтранник-е7в белая ,красная, синяя без разницы так как материал один и тот же , скорее всего нужен другой термобарьер иначе проблема омтаниться , у меня пока нет возможности "поэксперементировать , так как у меня сгорел "ключь" управления нагревом сопла на плате , но такая проблема не только у эона . и почти во всех случаях рекомендуют переходить от сквозных термобарьеров на бимитолические или схожие с ними . так как сам пока не могу ни подтвердить ни опровергнуть то и посоветовать не могу ничего . "Вылечу" свой эон , а там видно будет. ( в целом то принтре цел но я так и не понял какой транзистор отвечал за нагрев так как с откручиванием платы маленькие проблемы , мало того что китайцы всё что могли "спермоклеем" залили , дак ещё винты под самый маленький шестигранник со слизаными гранями закручены намертво , и при сей компановке никак не подлезть чтоб шлицы нарезать , дак ещё и силовые дорожки с обратной сторны платы , и вид этой платы под фото не подходит что за версия так и не понял пока. Ну да ладно напрягу ещё пару умных голов из радолюбителей думаю помогут).🤔🙂
@@korolevich_y у тебя просто трубка фуфлоновая, у меня все с ней нормально. печатаю в основном нейлоном на 260, придет в негодность когда, если, поменяю делов на пять минут, запас тефлона еще со старого эндера когда он боуденом был, даже раньше с анет е10. тефлон лучше титана по теплопроводности, а стали и подавно. да если я решусь менять прошивку чтобы под 300 печатать то придется менять, а пока и так нормально печатает. для печати петг абс и прочими пластика вообще нет смысла PTFE трубку убирать. ибо 240 градусов она нормально переносит
Также фигня с пет-г после 380ч работы. Заметил что черный пет-г проблемный у всех производителей. Именно на нём и потек. Проблема была не с экструдером а плясала температура сопла. Не знаю была ли такая проблема с другими пластиками. Возможно это проделки пет-г, нити из всей камеры задувает на хотенд, где он оплавляется и скапливается. А может банальный износ.😊
щелкал так же, уменьшил прижим прутка, стало нормально, спустя месяц опять начал, в итоге вообще перестал выдавливать, разобрал, почистил сами шестерни подающие, уменьшил прижим прутка и все ожило, печатает отлично, часто с соплом 0.4 давлю высоту 0.3 и все отлично.
Оси шестеренок у меня были сухими, очень быстро засвистели, смазал. Горло поставил биметалл. Но тут другая проблема. Мы же крутые, меняем сопла на горячую) У медведя при этом варианте сложно снять сопло, не свернув к чертям тонкое место в биметаллическом горле. Для удержания кубика при отворачивании сопла нужен какой-нибудь хитрый ключ.
У меня такой на протяжении 8 месяцев печатал PetG каждый день по моим подсчетам 18 часов в день . И ничего не случилось так и продал рабочий ( по скорости не вывозил) и купил два S1 . Впечатления от G6 крайне положительные да он не быстрый не очень качественно печатает но со своей функцией справлялся . Для входа в 3D печать на мой взгляд хороший вариант и разбираться начнешь и принципы поймешь но если расценивать его как доп заработок то явно не лучший вариант . У меня теперь две машинки S1 и они по скорости как шесть G6 . S1 работают так же по 10-15 часов в день за месяц использования никаких проблем не было загрузил выгрузил .
Очевидно что натекло из-за щели между горлом и хитблоком из-за того, что сопло не плотно прилегает к горлу. На новом принтере надо сразу протягивать сопло на нагретом принтере.
У меня он 45-55 гр. Т.е. в норме. Если у кого-то есть перегрев, то надо регулировать напряжение на него. Это делается потенциометрами на матплате. Там на каждый двиг свой микропотенциометр. И на оси и на экструдер. Нужно выставлять 0,7-0,9 тогда температура будет в норме.
У меня те же проблемы после 2х кг PLA только хотэнд чистый. Я обратил внимание что красная тефлоновая трубка уменьшилась на 1мм и из за этого образуется пробка.
@@kareliatim между трубкой и соплом щель. В итоге пробка. Оттуда у Вас и пластик выдавило. То что Вы подкрутили сопло не поможет. Перед покупкой смотрел видео чучаТВ, где он вначале меняет трубку на подлиньше, потом вообще горло и сопло. Я трубку сразу заменил на подлиньше, и жду новые сопло v6 и биметалл горло. Вообще китайцы считаю накосячили очень сильно в хотенде. Сопло короткое от mk8, куб хотенда v6, горло короткое и без какого-либо термобарьера, радиатор нестандарт, тефлон трубка короче чем надо и никак не фиксируется. Петг печатает соплями, ретракты не помогают. После простого tronxy xy-2 pro с его дешевым mk8 разочарован в хотенде ghost 6. Но замена сопла и горла вроде бы должно исправить ситуацию.
нет, пробка потому что ретракт большой делаете, возможно мотор экструдера сильно греется, при печати пла тефлон не деградирует нисколько, на таких температурах
Это постоянная боль таких экструдеров! Провода и мотор не причем. Меняй горло на цельный метал (без тефлоновой трубки внутри), затягивай на холодную не сильно, потом нагрей и на горячую затяни сильно но без фанатизма. Пластик бежит на стыке сопло-горло и по резьбе выходит наружу. Второй момент заметил.... Сопло закручиваешь сильно глубоко. Нужно что бы хотя бы 1 мм остался зазор между кубиком и шестигранной частью сопла. Так как ты затягиваешь сопло а оно шестигранником упирается в кубик нагревательный и ты не дотягиваешь!
ёкперт да? а если нет проблем и боли в таком экструдере? у тефлона меньше теплопроводность, а значит меньше тепла передается филаменту в термобарьере, а значит это лучше, тефлон начинает подплавляться ближе к 260, я пока не заметил этого, 240 градусов держит превосходно, а это все бытовые пластики. чтобы не было проблем при печати. суши пластик и правильно настраивай слайсер, и скорость делай правильную
Интересен разбор старого горла. в чем же там была причина в наличии везде пластика?? Судя по всему у меня тоже такая проблема, так как я заметил пластик выдавленный из датчика температуры. Тока у меня принтер поработал один день. 2 детальки распечатал всего и начались проблемы. мучаюсь с ним уже второй день. вот благодаря вашему видео пришло понимание проблемы. попробую запасную деталь воткнуть и разобрать старую.
@@kareliatim я его разобрал, все чисто, нигде пластика нет. косяков не обнаружил никаких. сменил сопло, не помогло. сейчас печатаю деталь с остановкой и выкл принтера, что бы остыл. склоняюсь к тому что перегревается горло, ибо уже в нем начинает пластик идти волнами, а потом деформируется уже на входе в горло. горло заказал, но еще не пришло. и еще может не хватает обдува горла тоже. как решить это не знаю.
привет, скорее всего, китайці не правильно собрали директ, то-есть мотор может немного смещаться и это позволяет убрать люфты шестерни, а в Вашем случаи, редукторная белая шестерня не плотно прилегала к моторной и по этому прощелкивало
Дело в другом. Там такой наплыв из пластика, что экструдер не мог продавливать через такую пробку. Было сопротивление в горле, мотору не хватало сил и он пропускал шаги - отсюда щелчки.
У меня такая же проблема, плюс еще и выдавливает в сторону филамент. Распечатал нормально только 2 детали и на 3 ей началась эта проблема. Уже не знаю что делать ) вот ищу решение в инете.
Та деталька (сиреневая) это оптический коцевик оси. Суть в том, что оригинальный имел дефект при нагреве камеры принтера (печать АБС к примеру) он срабатывал, новый в теории должен это исправить, но я честно ещё не проверял.
PETG большие модели печатает? Какие у Вас настройки? Ставил: сопло 240, стол 80, слой 0.2, первый слой 0.3, скорость печати 60, стенок 30, перемещение 120, откат6.5, скорость 10.Охлаждение 40. В итоге от стола на 100 слое отлипла. И волос много было, которые со временем налипают на сопло и стекают куда не надо.
вот в этом и проблема всех "менятелей термобарьера на бимиталл или цельнометалл" настройки неправильные, а еще скорость 150 пытаются ставить, на петг то. и уровень стола неотрегулирован, плюс вероятно по модели кайму надо, для петг, для мелких моделей надо, для средних не надо. для больших надо
Не знаю зачем мне это видео в предложках, но это ужас, ужас как всё просто! Вы дилетант, это база! Не учите людей дурному. 1) горло нужно заворачивать до упора, но с адекватным усилием
3) отмерять тефлоновую трубку (а именно из-за этого и появилась проблема с экструзией) нужно с небольшим запасом по горлу, примерно +1мм. Последняя имеет тенденцию к усадке при температуре 240+ и со временем в принципе. Для печати на высокотемпературных пластиках нужно использовать цельные горла, без тефлона.
@@martix3090 спасибо! Про усадку тефлоновой трубки - важный момент. Вероятно еще через полгода стоковых деталей останется меньше. Цельное горло в процессе изучения. Спасибо!
@@martix3090 почему сопло в последнюю очередь затягиваем? И что означает "адекватное усилие" при затяжке горла (я дилетант, но не понимаю критерия "адекватное"). В любом раскладе - спасибо за советы и передачу опыта.
В последнюю очередь затягиваем сопло, чтобы горло было закручено до упора в термоблок и из него не сочился филамент и чтобы прижать им тефлоновую трубку. Иногда горло имеет кайму для телефонвой трубки и сопло в него не упирается, но встречалось мне это редко. Адекватное усилие подразумевает не сорванную резьбу и при этом достаточную затяжку. Можно дотянуть сопло на разогретом хотэнде, но это не необходимая мера, если посадка плотная, и с усилием угадать на холодную. При этом не стоит забывать держать термоблок ключём или пассатижами. В любом случае это очень важный узел в принтере, рекомендую изучить его подробнее.
Здравствуйте, хочу взять первый 3D принтер куб посоветуйте что лучше? Ендер 5s или Флай Бир 6 ?) Вообще я 3D модельер осталось освоить печать) Хотелось бы под Клиппер Принтер (люблю сам многое настривать)
Про Ендер ничего не скажу. Для себя сделал вывод, что в штатном исполнении Флайбир 6 хороший вариант для домашнего любительского использования. Т.е. когда ты печатаешь для себя, для друзей, ремонтируешь по мелочи разное. Т.е. не для потоковой печати в промышленном масштабе.
Еще бы нагревательный блок вулкан и сопло новомодное со скоростным прогревом пластика. Принтер со скоростной кинематикой, а работает как моя прюша по скорости.
@@kareliatim Что-то ютуб не пропустил ссылку( На алике "1/2 шт. BI полностью металлический Тепловой разрыв V6 HOTEND, медный и Тепловой разрыв для нити 1,75 мм, гладкий Prusa i3 MK3" (именно smooth version надо брать!!!) Только аккуратно, часть с резьбой может оторваться, если приложить БОЛЬШОЕ усилие при закручивании. Нужно разогреть до 200 градусов (это 14-16 вольт в течении 3-5 минут) и только после этого закрутить применяя УМЕРЕННУЮ силу на горячюю. (на принтере неудобно закручивать, лучше с лабораторного блока питания подать или типа того). И раскручивать, соответственно, тоже на горячую. Тефлоновая трубка плавится на 250 градусах и забивает сопло( минус этого принтера из коробки, иногда температура гуляет при печати и может случайно греться сильнее настроек. Особенно, если поставить загрузку печати по WiFi во время разогрева, реакция ПО на датчики не сработает во время загрузки и перегреется "горячий кончик" (хот энд). 30 секунд загрузки достаточно, чтобы засрать сопло внутри тефлоновой трубкой, иногда прошивки грузятся несколько минут и вообще срабатывает датчик пожара (не надо греть во время загрузки модели по вифи). Эта штука с тепловым разрывом (термобарьер) помогает сильно. Ну и лучше метр купить тефлоновой трубки (трубка фторoпластовая ещё называется) на запас (где угодно, внешний диаметр 4мм, внутренний 1,95мм). Заявлена у них температура 260, но по факту где-то при 250 уже хреново ей.
Вообще, размер термобарьера: Общая длина 23мм, длинна резьбы 8мм (без резьбы часть 15мм, соответственно) Диаметр 7мм, под тефлоновую (красную) трубку 4.1мм, резьба М6 (шаг 1)
Герметизация стыка производится путем зажатия на горячую!!! сопла к термобарьеру внутри нагревательного блока. Этого не было сделано вот и выдавливало пластик из нагревательного блока со стороны термобарьера. Сам стоковый термобарьер в медведе - дешевый шлак. Лучше его сразу заменить на титановый или биметалл.
@@lexxkrt Смотря чем печатаете. Если детским пла, то штатный справляется с ним без проблем. А вот с конструкционными копетами и разными абс плюсами, не говоря про пластаны, у штатного проблемы. У штатного термобарьера с экструдером мягко говоря не все гуд с ретрактами. Заменив их можно уменьшить величину ретракта в три раза и гарантированно избавится от соплей. Плюс ресурс будет на порядок выше и за следующей сменой сопла надо будет лезть разбирать экструдер где-то через год, а не через считанные месяцы.
@@Serhiy34 все у него гуд с ретрактами, настраивай правильно а пла пусть на дрыгостоле печатают. я понимаю что вы скорее всего про первую ревизию говорите, у меня же вторая ревизия. в три раза уменьшить величину ретракта, это вы хотите сказать 0.3 мм? я ретракт 1мм ставлю, говорят можно меньше, но печатает без проблем и я не вижу смысла уменьшать, а если вы ставите на директе например 6 мм, то причем тут принтер, у меня нет соплей, настраивайте правильно и сушите пластик
@@lexxkrt У меня второй ревизии. С АБС достаточно 0,7 на старом. А вот с эластанами и копетами даже 3мм не хватало. С новым биметаллом термобарьера и закаленным соплом 0,3!!! Кстати вопрос, какого размера должна быть картинка в установках кюры, ну чтоб отображалась на экране принтера во время печати?
@@Serhiy34 во второй ревизии все отлично кроме напряжения. понятия не имею какая картинка, я же не соркин чтобы в дебри лезть, галочку поставил в плагине и работаю как есть, не придумывая себе проблем, а в последствии решения. 0,7 мм и 0,3 мм вам самому не смешно, это одно и тоже для расплавленного пластика. пластик даже сопло не покидает. вот когда я увижу проблему тогда я соглашусь что менять термобарьер надо, а пока это все страшилки чучи, соркина и их адептов, которых я по какой то причине не увидел. копет это разве не петг? какие с ним проблемы, 1мм/25 скорость прекрасно печатает. с эластанами вообще никаких проблем не было, даже до снижения опорного напряжения, с полиуретаном от фдпласта было, заматывало в шестерню пластик, опять же причет тут термобарьер и перегрев головы из за двигателя. после снижения напряжения нормально печатает.
@@kareliatim я перебрал из коробки с заменой горла, сопла, кубика, термистора и нагревателя, а потом уже тестовая печать. С завода не всегда собирают хорошо. Это я с пятого медведя уяснил.
Пластик из горла течёт, такая же история была. Горло потихоньку на цилах нагрев-охлаждение разносит резьбу хитблока и образуется щель
Михаил, да, похоже, что так.
Спасибо за видос ! Перед самим Новым 2023-м годом пришёл. Перед приездом смотрел видосы и решил менять экструдер - однозначно !!!
на какой менять? и где купить?
т.е. ты еще не пробовал печатать а уже менять собрался, какими ты пластиками печатать собрался чтобы термобарьер менять? тефлон 240 градусов держит в легкую, а это все бытовые пластики
@@lexxkrt здравствуйте , ваше мнение про 240 градусов не изменилось, тоже задался вопросом про замену и не знаю как поступить.
@@ВладДракула-т4ю я пытался заменить в итоге сломал, термоблок. ладно было запасное, так что сейчас пока все с завода, трубка была в порядке. в продаже есть термоблоки с уже установленным биметаллическим термобарьером, хочу прикупить, а то запасного сейчас нет. сломал, поставил би-термобарьер и сопло каленое, а они сука не прижимаются, у сопла резьба короткая получается, в итоге все залило при печати, а при очистке повредил провода.
Горло затягивать не надо, его прижмет сопло.
Закручиваете сопло до конца от руки, потом горло до конца так же от руки, потом откручиваете сопло на 1 оборот, докручиваете горло от руки, нагреваете блок, и потом закручиваете сопло ключом, придерживая блок например пассатижами.
Отличный совет! Спасибо!
@@kareliatim надавило пластика потому что сопло только на горячую затягивать надо . вверху все верно расписали. попробуйте. а не толкал экструдер из-за того что забито было.
Надавило из под горла. Нужно правильно собирать, и проблем не будет.
Горло плотно сидит. Молекула не проскочит....
@@kareliatim Ну да, конечно. С опытом придёт...
@@dancodanver638 я заказал хотенд в сборе - весь узел. 700 р. Если его менять 1 раз в полгода и на 10 кг пластика, то терпимо вроде бы.
Нужно не забывать при установке проводить дотяжку сопла на горячую. Возможные появления зазоров при температурном расширении металлов. Тем-более они там все разные. Бронза, алюминий, нержавейка...
Меняй на bmg проблем не будет )
Чтоб не текло нужно сопло докрутить на горячую: извлечь филамент, нагреть сопло до максимума и затянуть сопло динамометрическим ключом с усилием 2,5-3 Н/м, удерживая плоскогубцами или гаечным ключом печь принтера(осторожно не замкните при этом провода идущие к печи, либо выключите принтер чтоб не боятся замыканий).
Обязательно использовать (его можно распечатать) динаметрический ключ на 2,5-3 Н/м, при слабой затяжке все течет, при сильной срывает резбу печи, при этом срывает не сразу, а после пары циклов включения и выключения.
Пластик точно надавило из под горла и причин этому может быть много - от не правильной сборки, до люфтов. Но, давить скорее всего стало после того, как появились первые щелчки и появились щелчки из-за того, что экструдер не может продавить пластик через сопло. Проблем тут тоже может быть много. От недостаточной температуры экструзии и не стандартного диаметра пластика (сам не раз ловил 1.9мм на прутке 1.75 даже у именитых пластиков). Так и банальный засор сопла или рассыхание тефлоновой трубки. Да, для самого лет 10 назад, ещё на заре моего увлечения 3д-печатью, на своём самосборном Mendel 90 стало сюрпризом, что тефлоновые трубки в термобарьерах не вечные. Из-за этого росло давление внутри хотенда и начало давить из всех щелей. В общем-то, вывод банальный - нужно чаще проводить ревизию печатающей головы, независимо от принтера, его цены и надёжности.
у меня была такая же проблема заменил сопло , и просто разобрал голову экструдера, подвигал шестеренку и все работает идеально
Не читал комментарии но: сопло протягивается на горячуюю. Сначала присоединяется горлго к хитблоку, потом уже под нагревом вкручивается сопло, но! Горло должно быть вкручено так, чтобы при затяжке сопла на горячую оставался минимальный зазор (около 0.2 мм) между верхней гранью сопла и хитблоком.
Николай, при случае попробую так. Для себя решил - если на полгода средней активности печати штатного блока хватает - просто иметь под рукой запасной комплект :)
А где приобретал змеевидный шнур на экструдер которой подключается? Можешь ссылку оставить? Благодарю заранее
Оплетка URAL WP-PTRCA PATRIOT
www.ozon.ru/product/opletka-ural-wp-ptrca-patriot-200287167/
@@kareliatim спасибо
Причиной "Закусывания" филомента стала тюфлонавая трубка которая от трения о филомет и теплового расширения со временем стала сильно упираться в сопло от чего сохнуть и сжиматься в диаметре ( сам сталкнулся на флайбир эоне с той же проблемой , филомент закусило на глухо даже из тюфлоновой трубки не вытащить ) , рекомендую соберать сопло и горло без трубки и устанавливать её потом и обрезать в размер или с отставлены зазором в 1-1,5мм от сопла ( в процессе всё равно сядет на него рано или поздно ( ну и при повторном упирании филомента убедившись что сопло не забито смело менять трубку на новую )).
P.S.-Вроде видел в продаже термобарьеры с уже вставленой трубкой но по картинке не ясно что и как , и как бороться со сползанием сей трубки в "горячую" зону не понятно , по сему других советов и рекомендаций дать не могу , да и чем проложить место сочленения сопла и термобарьера дабы у трубки появился упор и она не ползла в сопло не могу предложить ( ну если только кусочек кварцевой трубки , но не у всех она есть да и раздавит её и забить сопло на глухо тоже не вариант , нужен материал или не проводящий тепло или же какое другое техническое решение , так как и в дальнейшем это будет оставаться проблемой данной конструкции ).
Такой же у меня аоне с такой же проблемой. Трубка у сопла съежилась и в пластике. Занимаюсь сейчас этим. Может попробовать отделить трубку от сопла фторопластовой шайбачкой? Какой длины трубку отрезать? Так как в наличии только белые что на подачу пластика идут
@@НикСтранник-е7в белая ,красная, синяя без разницы так как материал один и тот же , скорее всего нужен другой термобарьер иначе проблема омтаниться , у меня пока нет возможности "поэксперементировать , так как у меня сгорел "ключь" управления нагревом сопла на плате , но такая проблема не только у эона . и почти во всех случаях рекомендуют переходить от сквозных термобарьеров на бимитолические или схожие с ними . так как сам пока не могу ни подтвердить ни опровергнуть то и посоветовать не могу ничего . "Вылечу" свой эон , а там видно будет. ( в целом то принтре цел но я так и не понял какой транзистор отвечал за нагрев так как с откручиванием платы маленькие проблемы , мало того что китайцы всё что могли "спермоклеем" залили , дак ещё винты под самый маленький шестигранник со слизаными гранями закручены намертво , и при сей компановке никак не подлезть чтоб шлицы нарезать , дак ещё и силовые дорожки с обратной сторны платы , и вид этой платы под фото не подходит что за версия так и не понял пока. Ну да ладно напрягу ещё пару умных голов из радолюбителей думаю помогут).🤔🙂
капец, не лень столько ерунды было писать?
Такая же хрень! Тюфлонавая трубка заткнула горло.
@@korolevich_y у тебя просто трубка фуфлоновая, у меня все с ней нормально. печатаю в основном нейлоном на 260, придет в негодность когда, если, поменяю делов на пять минут, запас тефлона еще со старого эндера когда он боуденом был, даже раньше с анет е10. тефлон лучше титана по теплопроводности, а стали и подавно. да если я решусь менять прошивку чтобы под 300 печатать то придется менять, а пока и так нормально печатает. для печати петг абс и прочими пластика вообще нет смысла PTFE трубку убирать. ибо 240 градусов она нормально переносит
Также фигня с пет-г после 380ч работы. Заметил что черный пет-г проблемный у всех производителей. Именно на нём и потек. Проблема была не с экструдером а плясала температура сопла. Не знаю была ли такая проблема с другими пластиками. Возможно это проделки пет-г, нити из всей камеры задувает на хотенд, где он оплавляется и скапливается. А может банальный износ.😊
щелкал так же, уменьшил прижим прутка, стало нормально, спустя месяц опять начал, в итоге вообще перестал выдавливать, разобрал, почистил сами шестерни подающие, уменьшил прижим прутка и все ожило, печатает отлично, часто с соплом 0.4 давлю высоту 0.3 и все отлично.
еще было дергался, то работал то нет, перетерся один из 4 кабелей на мотор, нашел, часть вырезал с заменой на другой кабель и все стало нормально.
У меня эта метода уже не помогала. Пришлось глобально разбираться.
@@ДмитрийКолмагоров-в6у да, шлейф к мотору экструдера - слабое место.
На 11:59 видно, что сопло вплотную к кубику - такого не должно быть. Нужен зазор в 1-2 мм, но при этом сопло должно плотно прилегать к термобарьеру!
Я за пол года уже 4 экструдера поменял, постоянно пробки образуются из за того что тефлоновя трубка плавится
Спасибо, точно такая же проблема на на реборне возникла
Оси шестеренок у меня были сухими, очень быстро засвистели, смазал. Горло поставил биметалл. Но тут другая проблема. Мы же крутые, меняем сопла на горячую) У медведя при этом варианте сложно снять сопло, не свернув к чертям тонкое место в биметаллическом горле. Для удержания кубика при отворачивании сопла нужен какой-нибудь хитрый ключ.
сними блок с радиотора, держм блок раздвижным ключем и крути себе сколько угодно, 5 минут разницы по времени)) не ленись) зато горло целее будет
@@3D_PrintLab Естественно, так и делаю. Уже на латунном кубике. На алюминия быстро резьба сожралась.
У меня такой на протяжении 8 месяцев печатал PetG каждый день по моим подсчетам 18 часов в день . И ничего не случилось так и продал рабочий ( по скорости не вывозил) и купил два S1 . Впечатления от G6 крайне положительные да он не быстрый не очень качественно печатает но со своей функцией справлялся . Для входа в 3D печать на мой взгляд хороший вариант и разбираться начнешь и принципы поймешь но если расценивать его как доп заработок то явно не лучший вариант . У меня теперь две машинки S1 и они по скорости как шесть G6 . S1 работают так же по 10-15 часов в день за месяц использования никаких проблем не было загрузил выгрузил .
Очевидно что натекло из-за щели между горлом и хитблоком из-за того, что сопло не плотно прилегает к горлу. На новом принтере надо сразу протягивать сопло на нагретом принтере.
Как победили нагрев движка экструдера ?
У меня он 45-55 гр. Т.е. в норме. Если у кого-то есть перегрев, то надо регулировать напряжение на него. Это делается потенциометрами на матплате. Там на каждый двиг свой микропотенциометр. И на оси и на экструдер. Нужно выставлять 0,7-0,9 тогда температура будет в норме.
У меня те же проблемы после 2х кг PLA только хотэнд чистый. Я обратил внимание что красная тефлоновая трубка уменьшилась на 1мм и из за этого образуется пробка.
А какая связь? Пока не могу понять, но не исключаю...
@@kareliatim Так же как у вас щелкал мотор подачи из за пробки в хотенде.
@@DIY_PLC замена трубки исправила ситуацию?
@@kareliatim между трубкой и соплом щель. В итоге пробка. Оттуда у Вас и пластик выдавило. То что Вы подкрутили сопло не поможет.
Перед покупкой смотрел видео чучаТВ, где он вначале меняет трубку на подлиньше, потом вообще горло и сопло. Я трубку сразу заменил на подлиньше, и жду новые сопло v6 и биметалл горло.
Вообще китайцы считаю накосячили очень сильно в хотенде. Сопло короткое от mk8, куб хотенда v6, горло короткое и без какого-либо термобарьера, радиатор нестандарт, тефлон трубка короче чем надо и никак не фиксируется. Петг печатает соплями, ретракты не помогают.
После простого tronxy xy-2 pro с его дешевым mk8 разочарован в хотенде ghost 6. Но замена сопла и горла вроде бы должно исправить ситуацию.
нет, пробка потому что ретракт большой делаете, возможно мотор экструдера сильно греется, при печати пла тефлон не деградирует нисколько, на таких температурах
Это постоянная боль таких экструдеров! Провода и мотор не причем. Меняй горло на цельный метал (без тефлоновой трубки внутри), затягивай на холодную не сильно, потом нагрей и на горячую затяни сильно но без фанатизма. Пластик бежит на стыке сопло-горло и по резьбе выходит наружу.
Второй момент заметил.... Сопло закручиваешь сильно глубоко. Нужно что бы хотя бы 1 мм остался зазор между кубиком и шестигранной частью сопла. Так как ты затягиваешь сопло а оно шестигранником упирается в кубик нагревательный и ты не дотягиваешь!
ёкперт да? а если нет проблем и боли в таком экструдере? у тефлона меньше теплопроводность, а значит меньше тепла передается филаменту в термобарьере, а значит это лучше, тефлон начинает подплавляться ближе к 260, я пока не заметил этого, 240 градусов держит превосходно, а это все бытовые пластики. чтобы не было проблем при печати. суши пластик и правильно настраивай слайсер, и скорость делай правильную
Интересен разбор старого горла. в чем же там была причина в наличии везде пластика?? Судя по всему у меня тоже такая проблема, так как я заметил пластик выдавленный из датчика температуры. Тока у меня принтер поработал один день. 2 детальки распечатал всего и начались проблемы. мучаюсь с ним уже второй день. вот благодаря вашему видео пришло понимание проблемы. попробую запасную деталь воткнуть и разобрать старую.
споры о том, откуда надавило ведутся не первый день :) я пока вердикт не вынес. доверяю более опытным товарищам, что могло через горло надавить.
@@kareliatim я его разобрал, все чисто, нигде пластика нет. косяков не обнаружил никаких. сменил сопло, не помогло. сейчас печатаю деталь с остановкой и выкл принтера, что бы остыл. склоняюсь к тому что перегревается горло, ибо уже в нем начинает пластик идти волнами, а потом деформируется уже на входе в горло. горло заказал, но еще не пришло. и еще может не хватает обдува горла тоже. как решить это не знаю.
@@geodez а какая температуре стоит? Может быть пластик косячный? Сырой-кривой?
У меня другая беда, печатает слоя 3-4 и начинает жевать пруток! Принтер сегодня только собрал, сам не алёша в нём😂 подскажите Чо делать?
Михаил, как жует? Не проталкивает? Возможно нужно поднять температуру сопла под используемый тип пластика.
Спасибо!!!!
привет, скорее всего, китайці не правильно собрали директ, то-есть мотор может немного смещаться и это позволяет убрать люфты шестерни, а в Вашем случаи, редукторная белая шестерня не плотно прилегала к моторной и по этому прощелкивало
Дело в другом. Там такой наплыв из пластика, что экструдер не мог продавливать через такую пробку. Было сопротивление в горле, мотору не хватало сил и он пропускал шаги - отсюда щелчки.
нет, проблема в тефлоновой трубке красной, сам фиксил такое уже(
У меня такая же проблема, плюс еще и выдавливает в сторону филамент. Распечатал нормально только 2 детали и на 3 ей началась эта проблема. Уже не знаю что делать ) вот ищу решение в инете.
Та деталька (сиреневая) это оптический коцевик оси. Суть в том, что оригинальный имел дефект при нагреве камеры принтера (печать АБС к примеру) он срабатывал, новый в теории должен это исправить, но я честно ещё не проверял.
Спасибо! Теперь понятно зачем его прислали!
PETG большие модели печатает? Какие у Вас настройки? Ставил: сопло 240, стол 80, слой 0.2, первый слой 0.3, скорость печати 60, стенок 30, перемещение 120, откат6.5, скорость 10.Охлаждение 40. В итоге от стола на 100 слое отлипла. И волос много было, которые со временем налипают на сопло и стекают куда не надо.
я сушу петг, тогда соплей нет. И даже откат у меня сейчас на петге стоит 2. Норм. А так настройки по температуре такие же.
Откат 6.5 это для боудена, для директа слишком много. И скорость надо 25-28
вот в этом и проблема всех "менятелей термобарьера на бимиталл или цельнометалл" настройки неправильные, а еще скорость 150 пытаются ставить, на петг то. и уровень стола неотрегулирован, плюс вероятно по модели кайму надо, для петг, для мелких моделей надо, для средних не надо. для больших надо
@@Sergofan836 6,5 и для боудена много, 3-4 мм достаточно, 6,5 если флексом печатать, но на боудене это такое себе удовольствие
Не знаю зачем мне это видео в предложках, но это ужас, ужас как всё просто! Вы дилетант, это база! Не учите людей дурному.
1) горло нужно заворачивать до упора, но с адекватным усилием
2) затягивать сопло нужно в последнюю очередь
3) отмерять тефлоновую трубку (а именно из-за этого и появилась проблема с экструзией) нужно с небольшим запасом по горлу, примерно +1мм. Последняя имеет тенденцию к усадке при температуре 240+ и со временем в принципе. Для печати на высокотемпературных пластиках нужно использовать цельные горла, без тефлона.
@@martix3090 спасибо! Про усадку тефлоновой трубки - важный момент. Вероятно еще через полгода стоковых деталей останется меньше. Цельное горло в процессе изучения. Спасибо!
@@martix3090 почему сопло в последнюю очередь затягиваем? И что означает "адекватное усилие" при затяжке горла (я дилетант, но не понимаю критерия "адекватное"). В любом раскладе - спасибо за советы и передачу опыта.
В последнюю очередь затягиваем сопло, чтобы горло было закручено до упора в термоблок и из него не сочился филамент и чтобы прижать им тефлоновую трубку. Иногда горло имеет кайму для телефонвой трубки и сопло в него не упирается, но встречалось мне это редко. Адекватное усилие подразумевает не сорванную резьбу и при этом достаточную затяжку. Можно дотянуть сопло на разогретом хотэнде, но это не необходимая мера, если посадка плотная, и с усилием угадать на холодную. При этом не стоит забывать держать термоблок ключём или пассатижами. В любом случае это очень важный узел в принтере, рекомендую изучить его подробнее.
Появилась таже проблема и тоже после сушки пластика. Еще не разбирал.
напряжение на моторе экструдера до 6,5В понижали?
Я не замерял напряжение. Температура не высокая мотора, т.к. не греется. Рукой свободно можно трогать, термометр более 50 гр не показал.
@@kareliatim у меня до 80 градусов нагревается
Здравствуйте, хочу взять первый 3D принтер куб посоветуйте что лучше? Ендер 5s или Флай Бир 6 ?) Вообще я 3D модельер осталось освоить печать) Хотелось бы под Клиппер Принтер (люблю сам многое настривать)
Про Ендер ничего не скажу. Для себя сделал вывод, что в штатном исполнении Флайбир 6 хороший вариант для домашнего любительского использования. Т.е. когда ты печатаешь для себя, для друзей, ремонтируешь по мелочи разное. Т.е. не для потоковой печати в промышленном масштабе.
Еще бы нагревательный блок вулкан и сопло новомодное со скоростным прогревом пластика. Принтер со скоростной кинематикой, а работает как моя прюша по скорости.
ремкомплект по гарантии прислали или за доп плату?
за деньги
Да все проще, нужно было драйвер экструдера подкрутить
Трубку нельзя греть более 240 градусов, иначе она плавится и забивает сопло.
Советую купить трубку хот энда с тепловым разрывом
Александр, а где поглядеть и что купить? Спасибо за совет!
@@kareliatim Что-то ютуб не пропустил ссылку(
На алике "1/2 шт. BI полностью металлический Тепловой разрыв V6 HOTEND, медный и Тепловой разрыв для нити 1,75 мм, гладкий Prusa i3 MK3"
(именно smooth version надо брать!!!)
Только аккуратно, часть с резьбой может оторваться, если приложить БОЛЬШОЕ усилие при закручивании.
Нужно разогреть до 200 градусов (это 14-16 вольт в течении 3-5 минут) и только после этого закрутить применяя УМЕРЕННУЮ силу на горячюю. (на принтере неудобно закручивать, лучше с лабораторного блока питания подать или типа того).
И раскручивать, соответственно, тоже на горячую.
Тефлоновая трубка плавится на 250 градусах и забивает сопло( минус этого принтера из коробки, иногда температура гуляет при печати и может случайно греться сильнее настроек. Особенно, если поставить загрузку печати по WiFi во время разогрева, реакция ПО на датчики не сработает во время загрузки и перегреется "горячий кончик" (хот энд). 30 секунд загрузки достаточно, чтобы засрать сопло внутри тефлоновой трубкой, иногда прошивки грузятся несколько минут и вообще срабатывает датчик пожара (не надо греть во время загрузки модели по вифи).
Эта штука с тепловым разрывом (термобарьер) помогает сильно.
Ну и лучше метр купить тефлоновой трубки (трубка фторoпластовая ещё называется) на запас (где угодно, внешний диаметр 4мм, внутренний 1,95мм). Заявлена у них температура 260, но по факту где-то при 250 уже хреново ей.
Вообще, размер термобарьера:
Общая длина 23мм, длинна резьбы 8мм (без резьбы часть 15мм, соответственно)
Диаметр 7мм, под тефлоновую (красную) трубку 4.1мм, резьба М6 (шаг 1)
чушь полная, 260 прекрасно держит
@@lexxkrt нет, не держит) разогрей паяльник до 250 и приложи
Ну это ножное предлежание. Надо было кесарить
У меня такая же проблема с 2 реберном
С соплом и залепленным пластиком всем этим узлом? Или щелчки?
ослабь прежим, увеличь температуру
Фумленту на горло и собирать на горячуу надо . при холодной сборке после нагрева расширяется кубик пластик сочится по резьбе через горло
Герметизация стыка производится путем зажатия на горячую!!! сопла к термобарьеру внутри нагревательного блока. Этого не было сделано вот и выдавливало пластик из нагревательного блока со стороны термобарьера. Сам стоковый термобарьер в медведе - дешевый шлак. Лучше его сразу заменить на титановый или биметалл.
чем лучше? во второй ревизии все из коробки прекрасно работает, только ток снизить, менять ради того чтобы менять?
@@lexxkrt Смотря чем печатаете. Если детским пла, то штатный справляется с ним без проблем. А вот с конструкционными копетами и разными абс плюсами, не говоря про пластаны, у штатного проблемы. У штатного термобарьера с экструдером мягко говоря не все гуд с ретрактами. Заменив их можно уменьшить величину ретракта в три раза и гарантированно избавится от соплей. Плюс ресурс будет на порядок выше и за следующей сменой сопла надо будет лезть разбирать экструдер где-то через год, а не через считанные месяцы.
@@Serhiy34 все у него гуд с ретрактами, настраивай правильно а пла пусть на дрыгостоле печатают. я понимаю что вы скорее всего про первую ревизию говорите, у меня же вторая ревизия. в три раза уменьшить величину ретракта, это вы хотите сказать 0.3 мм? я ретракт 1мм ставлю, говорят можно меньше, но печатает без проблем и я не вижу смысла уменьшать, а если вы ставите на директе например 6 мм, то причем тут принтер, у меня нет соплей, настраивайте правильно и сушите пластик
@@lexxkrt У меня второй ревизии. С АБС достаточно 0,7 на старом. А вот с эластанами и копетами даже 3мм не хватало. С новым биметаллом термобарьера и закаленным соплом 0,3!!! Кстати вопрос, какого размера должна быть картинка в установках кюры, ну чтоб отображалась на экране принтера во время печати?
@@Serhiy34 во второй ревизии все отлично кроме напряжения. понятия не имею какая картинка, я же не соркин чтобы в дебри лезть, галочку поставил в плагине и работаю как есть, не придумывая себе проблем, а в последствии решения. 0,7 мм и 0,3 мм вам самому не смешно, это одно и тоже для расплавленного пластика. пластик даже сопло не покидает. вот когда я увижу проблему тогда я соглашусь что менять термобарьер надо, а пока это все страшилки чучи, соркина и их адептов, которых я по какой то причине не увидел. копет это разве не петг? какие с ним проблемы, 1мм/25 скорость прекрасно печатает. с эластанами вообще никаких проблем не было, даже до снижения опорного напряжения, с полиуретаном от фдпласта было, заматывало в шестерню пластик, опять же причет тут термобарьер и перегрев головы из за двигателя. после снижения напряжения нормально печатает.
Спасибо! Недавно такой приобрёл, очень интересно, что будет ломаться. А сушилка для PETG что-то даёт?
пластик впитывает влагу из воздуха. затем хуже плавится. сушить надо точно.
Вы бы хоть погуглили, как и на что надо обращать внимание, за эти пол года то.
Спасибо за совет. Некогда было. Все в печать. Все в работу.
чего так медленно печатаешь?
60 в стандарте. Даже не думал изменять. Теперь подумаю...
Мда. Обычная пробка из-за не правильно собранного хотэнда. Будни новичка печатника.
Полгода, не менее 10 кг... штатная сборка с завода. В целом имеет право на жизнь. Или в любом случае перебираем сразу?
@@kareliatim я перебрал из коробки с заменой горла, сопла, кубика, термистора и нагревателя, а потом уже тестовая печать. С завода не всегда собирают хорошо. Это я с пятого медведя уяснил.
Дмитрий, это хорошо когда опыт есть! В моем случае это первый принтер.
к голове надо змеиную кожу на родной крепеж притянуть(который с 4 отверстиями), иначе будет перетирать кабель, было уже такое
я пока наблюдаю. Смотрю будет ли изгибаться в каких то режимах. Сейчас самое "активное" место - там где шлейфы входят в корпус. Думаю.
Сделал такую систему охлаждения
th-cam.com/video/_wHpP5Q_AOM/w-d-xo.html